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发布时间:2023年06月12日 17:50 作者:环保水处理 点击数:次
来源:环保水处理
化肥厂甲醇泄漏
No.1 微量甲醇泄漏的水质变化
1、循环水中产生了大量的泡沫,泡沫细小稠密,且不溶于水。2d后泡沫量大增。泡沫生成有一定的规律,即:白天加氯后大量生成,夜间泡沫抑制,隔3~4d泡沫生成量出现一次高峰。
2、泡沫产生后,循环水的浊度急剧上升。因泡沫在水池水面中形成浆糊状的悬浊液,使水池水体发白浑浊,透明度下降。
3、循环水中异养菌、真菌迅速增殖,异养菌高出日常100倍真菌也由原来的每毫升几个上升至20个,几天后真菌就无法计数。循环水中出现原生动物的繁殖,且种类和数量越来越多,生物粘泥量也大大招标,并显淡红色。
甲醇泄漏图片
No.2 处理办法
1、甲醇水冷却器出口应设立常规监测项目,及时发现,尽早切断污染源。
2、甲醇污染循环水系统后,避免使用液氯及卤素类杀菌剂,更不能用大剂量(ρ(余氯)>1-2mg/L)杀菌。
3、应采用非氧化性杀菌剂控制微生物,特别是应采用对真菌杀灭效果好的非氧化性杀生剂,以切断反应酶的来源。
4、增大阻垢缓蚀剂量,控制循环水总磷在5mg/L左右。
5、密切注意循环水碱度变化和CO2 冷却器的泄漏。HCO3- 和CO32- 对木质素有很强的溶解能力。
化肥厂氨泄漏
No.1 氨泄漏的危害
1、腐蚀加剧
循环水系统中漏氨的存在,促使硝化菌群的大量繁殖,导致系统pH降低,腐蚀加剧。氨和铜反应生成铜氨络离子,腐蚀铜或者铜合金换热器。
2、降低杀菌剂药效,甚者导致杀菌失效
氨被氯氧化,从而消耗了大量液氯,循环水余氯检测不到。严重时失去杀菌作用,因而使系统各类细菌数量和粘泥猛增,COD及浊度增加,水质发黑变臭。
No.2 氨泄漏的判断和查找
1、循环水表观
氨泄漏至循环水中,微生物大量繁殖,藻类快速滋生,水就变得腥臭,颜色变成黄褐色或深褐色。
2、日常报表数据分析
(1)水NH3-N,NO2和NO3 离子浓度增高;
(2)pH值发生变化;
(3)COD、总铁、浊度升高。
3、泄漏查找
分析COD,取各水冷却器出水水样分析COD,与循环水总供水COD进行比较,凡水冷器出水COD>循环水总供水COD,就说明有泄漏,这样就可以最终查出某一台或数台产生泄漏的水冷器,这是普遍采用的也是最有效的办法。
No.3 氨泄漏的处理措施
1、消除泄漏源循环水发生泄漏后,必须尽快查找泄漏点并消漏。查找出的泄漏设备应立即从系统中切出。如确实无法切出的,经应让其循环水回水就地排放,避免影响其他换热设备和整个循环水系统。这是解决氨氮泄漏对循环水系统危害最有效、最根本的办法。
2、降低浓缩倍数运行
由于泄漏后水质严重恶化,为了尽快降低微生物粘泥在循环水中的浓度,减轻水质恶化对水冷器的危害,应增大排污水量和补水量。
3、优化杀菌剂
非氧在漏氨情况下明显优于氧化性杀菌剂,建议多采用,同时应配备有充足的杀菌剂;氧化性和非氧化性杀菌剂在漏氨情况下的交替投加尤为重要,而且应该根据漏氨量的大小,适当增大一次性杀菌剂的投加量和频次。
4、投加剥离剂
投加剥离剂控制冷却水系统内卫生区沉积,可以对循环水中的微生物的繁殖进行均匀刺激,加快其新陈代谢,建立起微生物的生态平衡,均衡的微生物可以使循环水中的粘泥变得膨胀,疏松,失去粘性和生物活性,从而使粘泥难以在循环水中稳定、沉积。
炼油厂物料泄漏
No.1 物料泄漏的判断
最科学最有效的是通过水质分析指标确定:有一条就要增加分析频度,确定分析合理,报告调度,查找冷却器泄漏源。
不同物料泄漏表现现象不同: | ||
检测指标 | 现场 | 备注 |
余氯 | 检测不到 | |
正磷 | 大大降低 | |
锌离子 | 大大降低 | |
浊度 | 有升高趋势 | 水体发白或发红 |
总铁 | 有升高趋势 | |
色度 | 有升高趋势 | |
COD | 升高 |
现场泄漏轻油的图片
No.2 查漏的方法
1、色质联用分析仪—多需萃取富集后进样
2、根据水质特征可选择分析:
油含量分析——跟踪分析
氨氮分析COD分析TOC分析——变化率
No.3 泄漏的原因分析
物料泄漏无非两个原因:
一是物料侧:酸性成分引起—催化剂、溶剂、物料等
二是水侧:腐蚀—垢下腐蚀、微生物腐蚀、氧腐蚀
No.4 泄漏后的处理措施
1、切断漏源。
2、排污置换。
3、手动强化旁滤反冲洗。
4、控制好药剂指标,加大杀菌剂力度,可加生物分散剂;
1、汽油、轻烃---挥发性大,水溶性低;
2、柴油、苯系--挥发性大,有乳化性,加破乳剂;
3、氨——调好pH后,每天加非氧化杀菌剂。
4、 炼钢厂油泄漏
冶金行业炼钢厂浊环冷却水系统属于直冷开式循环水系统,主要用于炉体、连铸机等设备冷却。在喷淋冷却过程中,产生一定数量的氧化铁皮和冲刷出一定数量的设备润滑油,通过水处理运行工艺并配套投加水质稳定剂进行处理,浊环水水质好坏直接影响喷嘴堵塞率,特别是停机检修炼钢设备润滑油、机油容易带入循环水体,造成水质异常,具体如下:
炼钢工艺流程图
No.1 漏油的判断
炼钢厂常用润滑油有机油、黄油、齿轮油,设备停机检修时容易漏入水体,最明显的特征是水体乳化,水质中COD含量会迅速增加,浊度和油含量迅速升高,水质变黄(机油泄漏时水体表面有颜色),水体絮凝效果差,表面漂浮厚厚一层絮凝体。
最科学最有效的是通过水质分析指标确定: | ||
泄漏物料 | 泄漏后的现象 | 检测指标 |
芳香烃类换热器 泄漏 | 最明显的特征是水质变红,各项水质指标如浊度、悬浮物、COD和腐蚀速率等相应上升。在冷却塔下有特殊的芳香味 | COD、悬浮物、余氯 |
气态烃 | 与循环水中的氯和溴等氧化剂立即反应,余氯会立即下降,经冷却塔喷淋后有异味,如果泄漏量大,上塔立管可听见气体的声音。 | 余氯和加氯量 |
重油 (如渣油和油浆) | 水体总量呈黑色,浊度大幅度提高,油含量依泄漏程度有所提高,对系统加氯量有一定影响 | 浊度、油含量、余氯和加氯量、COD、悬浮物 |
蜡油和重柴油 | 水体会变成灰白色,有黄色的浮沫,浮沫较多时手感较粘,浊度与油含量均有上升,加氯量上升余氯下降 | 浊度、油含量和余氯加氯量 |
轻柴油 | 水体变成灰白色,并有黄色的泡沫,泄漏后水体乳化较严重,浊度上升较快,油含量升高,水面有明显的彩色油光,加氯量随油中的硫含量的多少而不同,但装置COD变化不明显 | 浊度、油含量和余氯加氯量 |
酸性气或酸性水 | 酸性气或酸性水主要分布在重油催化和污水汽提装置,酸性气体泄漏后,水体pH值下降较快,余氯变化明显,泄漏量较大时水体能闻见明显的臭鸡蛋气味 | pH值、COD、余氯 |
氨泄漏 | 氨类换热器泄漏后pH值上升,泄漏时间较长后,加氯量变化较明显,余氯偏低,总铁升高,泄漏量达到一定程度时,冷却塔附近有氨味 | 氨氮、浊度、余氯和pH值 |
汽油 | 汽油味C4-C20组分,汽油组分中含有少量的轻组分,泄漏量较大时,循环水颜色会变成黑红色。汽油的挥发性强,通过凉水塔能闻到较浓的汽油味道。汽油组分泄漏后,COD上升,余氯下降 | COD、余氯和油含量 |
润滑油 | 最明显的特征是水体乳化,水质中COD含量会迅速增加,浊度和油含量迅速升高,另外由于润滑油大多是机泵使用投加量较少,泄漏后设备润滑油油位会迅速降低 | COD、余氯和油含量 |
有一条就要增加分析频度,确定分析合理,报告调度,查找冷却器泄漏源。
No.2 漏油的危害
一是水体乳化,影响絮凝效果;
二是浊度迅速增大,容易堵塞喷嘴;
三是消耗杀菌灭藻剂量,造成菌藻滋生。
No.3 处理措施
1、切断漏源
2、排污置换
3、手动强化旁滤反冲洗。
4、增大溢流量,表面浮油集中收集
5、增加絮凝剂、杀菌灭藻剂用量
考虑到环保因素,采用不排污处理含油循环水避免循环水受到更严重的污染。
当循环水浊度大于30NTU,含油量大于10mg/L,传统的处理方法是大排大补,通过大量置换使水体恢复正常。现环保要求不允许排污置换。
为尽快恢复正常生产,减少油对系统的损害,可采用物理和化学相结合的处理方法。先进行人工捞油,将水面浮油尽量捞去,目的是减少污染,回收可利用资源,然后按要求分批加入化学药剂,将设备及管道内壁黏附油污清洗剥离,通过生物降解,配合旁滤池反冲洗,使降解产物排出系统,从而净化水质。
维持正常的循环水浓缩倍数运行操作,不大量排水,不污染环境。转入正常后补加缓蚀阻垢剂,对系统进行补膜处理。
No.4 漏油操作步骤
1、关闭漏油源
找到漏油的换热器后立即把它关闭,切换出系统。
2、捞油
系统稳定后,关闭旁滤池,人工捞油,尽可能将上层浮油排出系统并回收利用。
3、加药及处理过程
根据现场情况,每天按处理方案进行,其过程及当天相应水质情况详见表漏油处理过程
检测指标 | 现场 | 备注 |
余氯 | 检测不到 | |
浊度 | 迅速升高 | 水体发黄或发白 |
总铁 | 有升高趋势 | |
色度 | 有升高趋势 | |
COD | 迅速升高 | |
油 | 迅速升高 |
日日期
期 | 具体实施过程 | 备 注 | ||
时间 | 药剂名称 | 用量mg/L | ||
每天 | 8:20 8:30 8:40 8:50 | SL-L4 SL-L2 SL-L1 SL-L3 | 10 10 20 10 | 加大旁滤池反冲洗量当日停止加氯
第四天加大通氯量,维持余氯0.5mg/L。 |
9:30 14:00 15:15 16:10 16:30 16:50 17:00 |
SL-L1 SL-L2 SL-L4 SL-L1 SL-L2 |
20 30 10 30 40 |
在全封闭、不排污、不置换的条件下,加药后第二天,经过生物降解,含油量及浊度就明显下降,几天后,水质基本恢复正常。生物降解污染物最终产物为非粘性的生物絮状体,不粘附石英砂,可由旁滤系统带出水场。
在全封闭、不排污、不置换的条件下,除油处理几天,即把污染物基本清除干净,浊度、油含量降至l5 mg/L以下,监测指标中试管腐蚀率达标。
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